动力车间四季度设备大检查工作总结_车间设备维修工作总结

其他工作总结 时间:2020-02-28 04:36:02 收藏本文下载本文
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动力车间2012年四季度设备大检查工作总结

按照机动专业的要求,为进一步强化专业管理,认真执行岗位设备使用维护规程,全面落实专业规章制度、专业重点工作,搞好现场设备使用维护以及供电管理,确保车间供电设备的安全稳定运行,车间在四季度年终设备大检查自查整改阶段,对架空线路和变电站设备进行了一次全面检查和隐患整改工作,确保了供电设备正常运转。

1、加强架空线路检查确保线路稳定运行。

车间为确保供电线路的稳定运行,结合周日计划处理了25#柜线路

216#-395#杆高压线弧垂大超9%、25#柜线路256#杆杆歪19度、26#柜线路303#杆杆歪18度、大Ⅰ线路297#-508#杆高压线弧垂大超8%、大Ⅱ线路370#-379#杆高压线弧垂大超9%、大Ⅱ线378#-346#杆高压线弧垂大超9%、绿化带干选线路268#杆杆歪17度、绿化带干选线243#杆杆歪18度、北Ⅰ线路139#杆杆歪18度、再选N2线路004#杆中相导线断8股、排水线路383#-222#杆高压线弧垂大超9%、排水线路214#-375#杆高压线弧垂大超8%、排水线路215#-256#杆高压线弧垂大超8%、排水线路053#杆柱开关螺丝松动等各种线路隐患30多项,保证了供电线路的安全稳定运行。

2、认真做好变电站供电设备管理工作

强化设备隐患检查整改工作,加强现场非标治理,完成了总降3#主变110KV侧C相分接开关渗油每小时1滴、总降135开关A相油筒油位低于1/

3、总降1#主变压器器身脏、总降2#主变压器器身脏、总降2#主变压器110KV侧C相导电杆扣坏、西排站6KVⅡ段1#驱动站柜储能电机坏、西排站再选N2柜综保后台开关状态显示不正确、西排站25#柜电度表电量走的少一半、西排站再选N2柜综保无显示、西排站移置机柜没有电动储能、牵引站新大修柜综保液晶屏无显示、牵引站直流系统正极接地200伏、牵引站东Ⅰ柜接地刀闸机构滑块碎、牵引站北Ⅰ柜接地刀闸机构滑块碎、牵引站大Ⅰ柜接地刀闸机构卡阻、东排站2#主变6KV侧B相套管渗油每小时1滴、东排站1#主变器身底盖螺丝渗油没有形成油滴等20多项隐患处理,保证了供电设备的良好运行。

3、积极排除主变隐患确保供电稳定

动力车间总降变电站共有三台主变,是水厂铁矿供电的核心,正常生产时三台主变分段运行,共同承担全矿负荷,如有一台停运,将直接影响全矿的供电工作。为保证全矿供电稳定,动力车间以选系统流程修,限负荷3万KW为契机,积极开展总降主变隐患排查整改工作。车间紧密结合检修计划,针对检修中停电的1#、2#主变认真进行隐患排查。在将2#主变110kv侧C相套管将军帽进行解体检查时发现,将军帽导电螺纹大面积烧蚀,若带此隐患长期运行,将引发主变过热,严重时导致主变停运,后果不敢设想。针对此隐患,车间积极组织人员自检自修,在专业指导下,将烧蚀部位进行清理,涂抹导电膏,打磨紧固。通过带负荷运行观察,未见异常情况,就此一项就为车间节约成本3000余元。此次主

变隐患排查工作的开展,在保正常生产的情况下,将隐患消除在萌芽之中,有力保障了供电的稳定运行。

4、全面完成总降110KV设备大修工作

为保证冬季安全供电,动力车间将110KV设备的升级改造和隐患排查纳入重点工作。通过对车间所属设备检查,发现总降102开关存在电气部位老化、机构动作不到位,以及2号主变轻微渗油等问题。车间利用27日、28日两天时间对102开关进行更换,并且通过了新设备投入运行前的试验。同时,借停机时间对2号主变渗油问题进行处理,通过对隐患的排查整改,为110KV设备长周期稳定运转奠定了基础。

5、完成了总降至新建环水高压室电缆改造更换工作。

总降至新建环水高压室6KV高压电缆,为油浸纸绝缘电缆材质,已经使用20多年,电缆老化,绝缘降低,容易发生绝缘击穿的放炮故障,影响供电系统安全运行和正常经营生产。车间在11月份实施了总降至新建环水高压室N1、N2回路6KV高压进线电缆更换改造工作,组织协力检三车间40多人进行了电缆的铺设、安装、电缆头制作、接线及核相工作,更换YJV22-10/185交联电缆2条,其中N1回路1条998米,N2回路1条984米,共更换1982米,确保了新建环水高压室稳定运行。

6、完成同步机励磁控制器修复

动力车间针对新建主厂班组励磁控制器损坏,更换价格昂贵的实际情况,积极开展修废利旧工作,取得良好效果。新建主厂班组使用的励磁装置为LZK-3型同步机励磁装置,该装置采用先进的微电脑及数字化控制技术,功能完善,操作简便,性能稳定可靠。其核心元件是控制器,在使用过程中,由于元件老化及外部因素导致控制器损坏,每台全新的控制器价格为3.9万余元,班组成员利用业余时间对控制器进行分析,在没有图纸及先期经验的前提下,根据故障现象对控制器各部分逐一进行故障查找,初步确定为控制器电源板故障,通过对电源板仔细分析、电源板上的电源模块检测,发现其中本应输出电压为12V、5V的电源模块输出为零,利用以前更换下来的控制器,将好的电源板模块更换到控制器上,经测试及空投试验,该控制器成功修复。

动力车间

2012年12月11日

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