电仪工作总结_电仪半年工作总结

其他工作总结 时间:2020-02-28 13:19:38 收藏本文下载本文
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工 作 总 结

2012年转眼已经过去,在这一年里,由于种种原因处于半生产状态,并与8月1日二线停产,这无疑给广大员工带来思想上的波动,我们以顾全公司大局为目标开展各项工作,深刻领会公司的各种精神,在深入细致的做好员工思想工作的同时,积极完成厂部及公司交办的各项工作,为了总结经验,找出不足特对一年的各种回顾总结如下:

一、加强思想教育稳定员工队伍。由于人员流动性大加上现在的停产,致使员工的思想波动大,针对我车间人员年龄较小的特点,正确引导,通过开会及会后交谈等多种方式,讲解公司的现状及公司的发展,使员工看到公司的前途,一年来我们一直把政治思想放在工作的首位,一年来员工没有流失现象,为今后生产及检修打下了良好的基础。

二、将培训工作贯穿整个工作始终。目前电工1992年以后出生的有9人占22.5%,1988-1991年出生的有16人占40%,平均年龄较小,大多数员工,没有从事电工工作,基本的电工知识都不了解,面对这种现状,提高全体员工的整体素质显得尤为重要,亲自组织职工技术培训十几次,考试五六次,主要培训内容有:①电动机的基本原理及正确接线;②单相电动机、三相电动机的区别及实现正反转的方法;③三相电动机的常用启动方法;④电动机的制动方法;⑤热工仪表的基本知识及校验方法;⑥电子电路的基本知识;⑦常用电工仪器仪表的使用方法;⑧生产过程中常见故障剖析等。经过一年多的培训,大多数电工的技术水平明显提高,故障停机率明显下降,传帮带作用初见成效。

三、加强基础管理工作。针对轧钢工作现状,建立健全了电气设备档案;电气设备检修档案;高压操作各种制度;PLC管理各种制度;工具及物资的管理制度;设备分工包干制度;设备巡检制度等。通过各种制度的建立与执行,使车间的各项工作有条不紊,各项工作有序进行。

四、始终将安全工作贯穿于各项工作之中。认真完成公司及安全科下达的各项整改任务,坚持联查与自查、互查相结合的办法,排查安全隐患,联查就是车间组织,自查就是各个班组自己查自己,互查就是一线差二线,二线差一线,查出后进行整改,通过加强各种教育,电仪职工的安全自我保护意识明显加强,2012年没有出现工伤事故。

五、设备消缺及安全整改工作。由于建设期间留下种种遗留问题及各种隐患,一年来,我们完成的大项消缺及隐患整改项目如下:

1、两线主控楼楼梯扶手、吊装孔护栏的制作;主控楼及各个电磁站防盗窗的制作与安装。

2、两线主控楼照明安装及改造后的安装;全厂应急照明灯的安装,烟气报警器的安装。

3、两线主控楼房间做隔断及各种库房、货架的制作。

4、两线天车检修段开关的安装及检修电动葫芦的电气安装。

5、两线沉淀池龙门吊的滑线的制作与电气的安装。

6、一线电缆夹层电缆桥架的整理及完善工作。

7、新区炼铁的电气安装工作,期间敷设电缆400多条总厂5000多米,涉及电缆接头2000多个,圆满完成了任务。

8、为三线建设制作临时电源三路,配电盘3面,架设天车临时电缆,保证了三线的正常供电。

六、注重环境建设,环境建设与生产齐头并进,利用东方建工的废旧地砖率先对主控楼周边进行地面硬化,部分还进行了绿化,既美化了环境又使我们行走方便;在平时生产中,始终对环境工作常抓不懈,既美化了环境又陶冶了情操。

八、一年来出现的电气故障情况较多,直接影响正常生产,为了找出教训,对出现的问题汇总如下:

1、一线PLC死机一直是我们绞尽脑汁的问题,自一线生产就存在这个问题,普辰也曾经几次解决,采取过各种措施,更换DP网线、重新做地线、更换主PLC416、将几个模块更换插槽留出空隙散热等措施,自2012年7月8日23:30更换通讯模块后,一直没有出现死机现象,故障才得到解决。

2、DP头烧坏造成网络中断,二线1#台、一线中、精轧操作箱、一线5#台、一线6#台、二线5#台等都出现过,原因主要原因是使用电缆沟盖板做地线使用造成的,目前厂部及安全科已经招手解决这个问题;在调试期间出现烧模块现象,其中的原因就是接地不好,这个必须引起我们的高度重视,开机调试之前做好接地测试,确保接地符合要求。

3、一线加热炉煤气引风机电机,分别于9月21日和10月14日更换两次,电流达到400多安培,其原因主要是加热炉的蜂窝体赌赛,造成通风不畅,风机堵风造成的,但是我们在第二次更换时,由于电工经验不足,测试数据不全,造成错误的判断,指挥人员又没有进行进一步的测试,将本来不该更换的电机换下,既费工又费力,这个教训我们必须牢记在心,避免重复事故发生。

4、一线2#天车主钩电机烧毁4次,为了解决这个问题,厂家解决几次没有从根本上解决这个问题,于是我们集中主要力量对天车的控制系统分析及检查,认为控制原理没有问题,并对电阻器进行测试一切正常,根据分析在最后一档甩电阻时,电流较大在负载较重的情况下,容易造成转子绝缘击穿,于是我们将最后一段电阻作为常加电阻使用,使用一段时间后没有出现烧电机现象,问题得到解决。

5、变频器损坏两台,即二线出钢机和一线收集辊道,都是由于进水造成的,虽然是房子质量有问题,我们也有一定责任,我们必须采取及治标又治本的方法,职工加强巡检,在雨天将要来临时做好防雨工作,另外积极协调治理漏雨问题。

6、裙板动作不正常,原因各种各样,列举几种:⑴液压阀门没有开、⑵限位松动、⑶继电器老化、⑷液压杆由于油质不好造成堵塞、⑸线路节点接触不实、⑹电缆被碰断等等。

7、在活套处堆钢次数也较多,现象各种各样如⑴活套没有热检信号、⑵活套严重拉钢、⑶活套高度量变化、⑷活套轮下不来等等。分析原因有以下几种:⑴活套有水气、⑵活套电源掉闸、⑶气动换向阀堵塞、⑷气压不足或漏气、⑸活塞动作不灵活、⑹电磁阀线圈进水、⑺活套轮卡住不灵活、⑻阳光照射造成假信号等等。

8、3#剪刀不切,主要原因是没有剪切信号,主要原因有热检没有对正;太阳光照射;穿水时水逆向流动造成出口钢温度低,致使检测器不能分辨;检测器水汽太大及镜头不干净等等。

九、虽然在各项工作中,取得了一点成绩,但还有很多不足之处,1、程序及装置方面了解的人数还很少,大多数还不是很深入,还不能够运用自如;

2、工艺与电气结合部位还存在一定差距。还有待进一步学习提高;

3、职工的水平差距较大,还需要加强培训;

4、员工的节约意识还不强,大手大脚的现象较多,在管理方面还需要进一步加强。

十、下一步工作安排:

1、强化安全知识教育,提高全员素质,确保下一年度轻伤事故为零;

2、努力学习PLC知识,将培训工作常抓不懈,增强处理问题的能力;

3、在基础管理方面进一步细化,争取靠近5S管理;

4、与其他单位密切配合,相互学习共同提高,使生产与电气有机的配合。学习各方面知识,努力降低电气故障停机率,为生产保驾护航,为完成160万吨的总目标而努力奋斗。

电仪车间

2013年1月2日

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