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【科技创新申报材料】
自制SGW-40T刮板输送机紧链装置
常村煤矿机电区 二○一○年六月一日
自制SGW-40T刮板输送机紧链装置
一、项目名称
自制SGW-40T刮板输送机紧链装置
二、改造原因
刮板输送机是煤矿必备的运输设备,我矿采掘面也广泛使用,它所配用的刮板链条既粗又长,根据运输距离的不同,链条自重非常大,达几吨甚至十几吨,而根据实际工作需要将其张紧或要去掉多余链环时,是一件很困难的事情。以往我们多采用倒链挂在机头拉的方式,不但操作难度大,维修时间长,还极不安全,因此,为了保证安全生产,这项工作急需改进。
三、改造过程
在日常工作中,我区技术人员发现刮板机紧链工作很频繁,据使用单位统计,平均每个月需操作7—8次。为了降低职工劳动强度,提高劳动效率,保证整个紧链过程快速安全,他们多次去现场观察,并和使用单位进行交流,自制了制作简单、操作方便的SGW-40T刮板机紧链装置。
我矿原来SGW-40T刮板机紧链采用的方法是:备用2根同长度的刮板机链条,一端分别固定在机头架两侧挡板上,1 另一端用φ20*75螺栓固定在溜槽内两根链条上,然后开关点动到开,用机头链轮拉紧底链,上链在两个链条的作用下不动,使链条在机头处松开,人员在机头处压链器前进行拆安工作。这个方法存在以下缺点:
1、备用链与溜槽内两边链连接时,由于槽内空间小,链条过紧,需要用撬棍将链条撬出再穿螺栓,带螺母,拆安工作繁索、困难,浪费时间和人力。
2、电动机点动时,由于备用链长度不可能达到绝对相等,这样两根链条存在受力不均现象,极易造成单链条拉断,甩出伤人,为安全生产带来很大隐患。所以为了防止发生事故,在实际操作中,点动电机人员要一点一点试验性的逐渐加力,反复点动电机,这样做不但减少电机的使用寿命,也浪费时间。
我们针对传统紧链方法的缺点分析,根据乱板机的特点,自制了SGW-40T刮板机紧链装置,投入使用,取得了较好的效果。
自制SGW-40T刮板机紧链器由主架、联接环和角铁支架组成.如图一所示,材料选择如下:
1、主架:尺寸580mm×100mm、厚度为20mm铁板;
2、联接环:SGW-40刮板机连接环2个;
3、角铁支架:50#角铁,长250mm;
58012202160100φ223250500注:要求联接环、角铁与铁板焊接牢固。40T溜子紧链固定装置
1、主架2、40T联接环3、50角铁支架
自制SGW-40T刮板机紧链器使用方法:使用时,将需要去掉或更换的链条开到机头外,紧链器卡在机头的压链器前,用φ20*75螺栓两条分别穿在紧链器的连接环螺栓孔与链条的立环的中间,上紧螺母,然后开关打到倒开位置,点动机头链轮,机头链轮拉紧底链,上链条这时由于上链条带动紧链器卡住压链器,固定不动,这时链条就在机头处松开,人员在机头处压链器前进行拆安工作,整个过程非常安全简单,易操作。
经济效益
直接经济效益:该装置制作简单,成本低廉,加工制作只需100多元。而一部市场上卖的专用的紧链装置达1万余元,而矿上这样的紧链器至少需要5台,可为矿节约设备采购费5万余元。
30一部刮板机,一个月需紧链7-8次(根据使用单位统计)。没使用该紧链装置前完成一次紧链工作约需45分钟;而使用后每次只需15分钟,一次可节约30分钟,如果一个月按7次计算,全年共节约设备维修时间42小时。
间接经济效益:采用SGW-40T刮板机紧链装置后,不但提高了劳动效率,降了职工的劳动强度,而且从根本上解决了由于紧链可能造成的链条甩出伤人的事故隐患,保证了安全生产。
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